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对于旋膜除氧器改造方案您了解多少?旋膜除氧器改造原因及存在的问题?

发布时间:2024-05-30 20:48:57浏览数:

对于旋膜除氧器改造方案您了解多少?旋膜除氧器改造原因及存在的问题? 对于旋膜除氧器改造方案您了解多少?旋膜除氧器改造原因及存在的问题?随着工业技术水平提高,旋膜除氧器技术,给电厂效益带来高遥遥享受,那么如何更的了解及遥遥旋膜除氧器呢?下面公司通过客户改造为您介绍。
一、旋膜除氧器设备现状
贵公司有二台老式除氧器,两台除氧器;遥遥运行工况工作压力0.02Mpa、工作温度104℃,排汽量每小时大约在3吨,溶解氧也不达标。
二、除氧器目前存在问题
①回水温度高,但是几路来水温度相差比较大,投加热蒸汽除氧,除氧器易振动。考虑安全运行,改变了补水工艺,耗汽量偏大,每小时排汽量在3吨左右,除氧效率比较差。
②除氧器排汽量大问题突出,对外界环境污染遥遥。
三、旋膜除氧器排汽量大、溶解氧不合格原因分析
根据贵公司提供旋膜除氧器参数及除氧器运行资料,排汽量大、溶解氧不合格存在以下几种原因
⑴旋膜除氧器结构形式设计不完善,除氧头高度大约在2000mm,除氧器属于先天遥遥设计不合理,热交换时间不够,淋水密度相较大,是造成除氧不合格的理由。
⑵旋膜除氧器塔头震动是补水温差太大,两路补水温在80℃左右,一路补水水温在70℃左右,三路补水进入一个混合水室,补水温度相差太大,两种水温差是引起除氧器震动的主要原因。
⑶旋膜除氧器排汽量大的现象,是补水温差太大,无法按除氧器操作规程运行所至。
四、旋膜式除氧器工作原理
设计制造的旋膜式除氧器,化学补水、凝结水、锅炉回水均由各接口进入除氧器旋膜器组合水室,补充水、凝结水、锅炉回水在旋膜器组合水室中调节中和温度,补充水、凝结水、锅炉回水在一定的压力下从旋膜器小孔斜旋喷向内壁,形成罗旋射流工况,由于旋膜器内部充满了上升的加热蒸汽,水在旋膜器射流运行中,大量的加热蒸汽被吸卷进来(经试验证明射流运动具有卷吸作用),补水在旋膜器内充分混合加热,水温大幅度提升,而旋转的水沿着旋膜管内壁至上向下旋转,形成纸一样薄的水膜裙,(水在旋转流动时的临界雷诺数下降很多即产生紊流翻滚),此时紊流状态的水传热传质遥遥较理想,水温达到饱和温度。氧气即被分离出来,由于旋转水流紧贴管壁旋转向下,蒸汽至下向上吸卷,旋膜器中间形成汽—气通道,不存在蒸汽流动死区,不会产生汽阻,所以氧气在旋膜器内无法随意扩散,氧气得到充分析出,氧气及不凝结气体被迅速从排氧门排出。
经旋膜器粗除氧的补水及由旋膜管引进的疏水,在这里三路补水混合后进行二次分配,呈均匀淋雨状落到装到其下的液汽网上,再进行深度除氧后才流入水箱。
因旋膜式除氧器在实际中补水始终处于紊流状态,并有足够的换热表面积,所以传热传质遥遥,排汽量小(即能源损失小带来的经济效益也可观),除氧遥遥,产生的富裕量能使除氧器遥遥负荷运行(通常可遥遥额定出力的50%)或低水温全补水下运行。
四、旋膜式除氧头的技术要点
⑴旋膜式除氧器,设计有结构合理的旋膜器,组合式旋膜器是由旋膜管、温差调节器(主要用于克服除氧器振动,预防补水差大的不适应工况)、排污接口、备用水接管、补充水接管等组成。补水经旋膜器呈螺旋状按一定的角度喷出,形成水膜裙,并与加热蒸汽接管引进的加热蒸汽进行热交换,形成遥遥粗除氧,给水经过淋水篦子与上升的加热蒸汽接触,补水被加热到接近除氧器工作压力下的饱和温度即低于饱和温度23℃,进行深度除氧。一般经此旋膜器可除去给水中含氧量的9095%左右。
⑵旋膜式除氧头设有淋水篦子,淋水篦子是由数层交错排列的角形钢制作组成,经旋膜器粗除氧的给水在这里进行二次分配,呈均匀淋雨状落到装在其下的液汽网上。
⑶旋膜式除氧器设有蓄热填料液汽网,蓄热填料液汽网是由相互间隔的扁钢带及一个圆筒体,除氧头内装有一定高度遥遥的不锈钢丝网,遥遥不锈钢丝网能预防汽水温差而产生的振动,补水在此与加热蒸汽充分热交换,蒸汽将补水加热到饱和温度,进行遥遥深度除氧,使出水溶解氧≤15μgL。
⑷旋膜式除氧器内设有蒸汽分配器,加热蒸汽通过蒸汽接口进入蒸汽分配器,蒸汽分配器环型圈上开有几个等量的蒸汽出口,蒸汽在这里进行合理遥遥分配,使加热蒸汽匀速至下向上加热补水。
⑸旋膜式除氧器封头内设计加装了复合式汽水分离器,汽水在此分离,克服了老式除氧器排汽带水问题。
五、旋膜除氧器除氧头改造措施
进议除氧头升遥遥部分改造,保留原有除氧头下部本体,更换宏庆电力旋膜器1台、蓄热器1台,保留原来除氧水箱。具体升遥遥改造为
⑴将原除氧头与封头连接焊缝处割开,将原除氧器封头焊接在旋膜器上,旋膜器下部与原有除氧头本体焊接,除氧头直径经计算,需增加除氧头高度(1200mm),使淋水密度合理,热交换时间充分。旋膜器设有补水增压室3个,消除除氧器振动现象,蒸汽管道接口直接连接蒸汽分配盘。
⑵将化学补水、凝结水、锅炉回水各进水管口直接与旋膜器匹配增压室连接,进水管道标高按升遥遥后除氧头配接,进水管道方位可根据原除氧器进水方向确定;
⑶除氧头按相关要求改造后要进行保温处理,做到除氧头壳体内外遥遥对隔热。
六、改造后工况说明
①旋膜除氧器改造完成后,遥遥工作压力为0.02Mpa,工作温度104℃,可控排汽量在5%情况下运行;
②旋膜除氧器改造完成后,工作压力稳定在0.02Mpa下运行,作温度≤104℃;

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